摘要:沉淀碳酸鈣干燥為重要能耗工序,分析干燥過程的控制因素,設(shè)計合理的工藝控制過程,配置、優(yōu)化硬件和軟件系統(tǒng),人機界面友好,達到穩(wěn)定干燥機運行,穩(wěn)定干燥質(zhì)量的目的,實現(xiàn)節(jié)約能源降低消耗的目標。干燥控制單元可與總廠控制系統(tǒng)融合形成集散控制系統(tǒng),提高系統(tǒng)的生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:沉淀碳酸鈣 滾筒列管干燥 能源消耗量 成本核算 自動控制
一、概述
根據(jù)行業(yè)內(nèi)初步統(tǒng)計,從上世紀末至本世紀初沉淀碳酸鈣的國內(nèi)年產(chǎn)能已經(jīng)達到八百萬噸以上。國內(nèi)各生產(chǎn)廠家在行業(yè)協(xié)會的指導下,碳酸鈣生產(chǎn)工藝技術(shù)在不斷地普及,生產(chǎn)工藝水平在不斷提高,規(guī)?;咝Щ夹g(shù)得到了推廣。各生產(chǎn)廠家在產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、產(chǎn)能、成本等多方位展開了競爭。行業(yè)有序發(fā)展,企業(yè)相互學習促進,使輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷向前發(fā)展。生產(chǎn)工藝技術(shù)和各類型人才的廣泛交流使輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)得到了突飛猛進的發(fā)展。
碳酸鈣在化工、醫(yī)藥、建筑建材、造紙等行業(yè)得了深度開發(fā)應用,成為國民經(jīng)濟中重要的無機化工原材料。
沉淀碳酸鈣的生產(chǎn)多數(shù)是由石灰消化后碳化生成,原理相同,工藝卻千姿百態(tài),產(chǎn)生的效果也有明顯的區(qū)別。碳化后的水混合物經(jīng)過濾水形成含水量不等的濕濾料。濕濾料必須通過干燥除去水分才能生產(chǎn)出符合要求的碳酸鈣產(chǎn)品。
干燥通常是采用熱媒加熱半成品物料而使水份蒸發(fā)的辦法來實現(xiàn),這是一個消耗熱能的過程。
在碳酸鈣成本中,能源消耗成本占據(jù)了總成本的80%以上,而濕濾料干燥能耗成本費占總成本40%以上。因此干燥成本直接影響著產(chǎn)品成本的高低。提升干燥設(shè)備產(chǎn)能的同時提升設(shè)備的工藝控制技術(shù)水平,穩(wěn)定干燥工況,是降低干燥能耗和成本的主要途徑。
二、干燥設(shè)備概況
目前各生產(chǎn)企業(yè)所使用的干燥設(shè)備主要有滾筒列管式、盤式、槳葉、熱風強力干燥等型式。根據(jù)濕濾料性質(zhì)和含水份不同可采用不同型式的干燥設(shè)備。對于輕鈣而言多數(shù)廠家采用了滾筒列管式干燥設(shè)備。
加熱介質(zhì)通過旋轉(zhuǎn)接頭進入大面積排管及筒體敷管放出熱量,物料由物料加入口進入,當機組旋轉(zhuǎn)運行時,物料通過熱傳導、蒸發(fā)對流吸收熱量,物料及所含水份被加熱并不斷蒸發(fā)。蒸發(fā)出的水蒸汽被及時引出以降低蒸發(fā)表面壓力,維持干燥機蒸發(fā)筒內(nèi)微負壓可促進蒸發(fā)過程的進行。由于筒體連續(xù)旋轉(zhuǎn),內(nèi)部物料在抄扳的作用下其蒸發(fā)表面不斷發(fā)生變化,強化了蒸發(fā)過程。
HYGL系列干燥機采用了大排管換熱,傳熱面積大,換熱效率高,單位容積干燥能力是常規(guī)干燥器的3倍以上,機組熱效率達到90%。由于采用了合理的結(jié)構(gòu),干燥機內(nèi)物料與熱介質(zhì)換熱合理,物流順暢,干燥的均勻性好,可操作性強,易于維護保養(yǎng),運行穩(wěn)定。
三、滾筒列管干燥機自動化控制工藝方案
采用目前應用廣泛、性能成熟的自動化控制工藝技術(shù),干燥設(shè)備可達到運行穩(wěn)定,節(jié)能降耗的目標。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容做如下介紹。
單臺年產(chǎn)三萬五千噸輕鈣滾筒列管干燥機自動化控制方案
1、工藝參數(shù)
(1)進、出料成份
含水小于32%的沉淀碳酸鈣膏體物料
進 料 溫 度:25~30℃
進 料 量:6~8噸/小時
出料水分含量:0.3%
(2)加熱蒸汽
溫 度:260±5℃
壓 力:0.8±0.05MPa
流 量:3~6噸/小時
2、工藝控制原理
滾筒列管干燥機出料水分的多少與出料溫度、干燥蒸發(fā)壓力有直接關(guān)系,與加料量、滾筒轉(zhuǎn)速有正相關(guān)系。根據(jù)這些因素,以出料溫度為主控參數(shù),干燥機內(nèi)壓力為輔助控制參數(shù)。
當出料溫度與設(shè)定值產(chǎn)生偏差時,調(diào)節(jié)器分別輸出一組信號,一路送副環(huán)調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)蒸汽加入量;另一路送滾筒變頻調(diào)節(jié)器調(diào)整滾筒轉(zhuǎn)速;第三路送加料機變頻調(diào)節(jié)器調(diào)整給料機的轉(zhuǎn)速從而調(diào)整給料量。當出料溫度升高時調(diào)節(jié)器調(diào)整蒸汽調(diào)節(jié)閥關(guān)小進汽量,相應增加加料量,同時滾筒轉(zhuǎn)速也相應增加,直至出料溫度恢復正常值;當出料溫度降低時,調(diào)節(jié)器增大蒸汽供入量,適當降低進料量,相應降低滾筒轉(zhuǎn)速直至出料溫度恢復正常值。當加料增加或減少時相應增加或減小滾筒的轉(zhuǎn)速以保持進出料的平衡。
當蒸汽壓力發(fā)生變化時由副環(huán)調(diào)節(jié)克服此干擾。
為使蒸發(fā)的水蒸汽及時排走并得到處理,以排潮汽筒內(nèi)壓力為控制參數(shù)。當該壓力發(fā)生變化時,由壓力變送器送壓力調(diào)節(jié)器并與給定值比較,輸出一調(diào)節(jié)信號控制引風機變頻,變頻器控制引風機電機轉(zhuǎn)速,以達到控制排潮汽筒內(nèi)壓力的效果。排潮汽筒內(nèi)壓力維持微負壓。
干燥機滾筒電機與進料電機聯(lián)鎖,當干燥機因故障停機時給料電機跳停并報警。排潮風機與給料電機聯(lián)鎖,當排潮風機因故障停機時給料電機跳停并報警。出料電機與滾筒電機聯(lián)鎖,當出料電機因故障停車時滾筒電機跳停并報警。
3、自動控制設(shè)計和設(shè)備選擇
初步統(tǒng)計后,確定模擬量I/O點數(shù),數(shù)字I/O點數(shù),開關(guān)量數(shù)。
儀表熱工人員可根據(jù)上述情況做出邏輯控制設(shè)計,終端設(shè)備及硬件選擇。
對控制過程進行軟件設(shè)計,軟件人員對干燥機控制分析的有效性進行評價,捕獲靈敏有效的可控物理化學量,對過程進行控制及聯(lián)鎖、程控圖表的形成,產(chǎn)生I/O表格,設(shè)計出各類報表和記錄格式表。
完成上述任務(wù)后軟件人員對相關(guān)設(shè)備及控制系統(tǒng)進行組態(tài),上機模擬運行,經(jīng)甲方及監(jiān)理機構(gòu)初步驗收,形成友好人機界面。設(shè)備交付后進行現(xiàn)場安裝,試車運行,^組驗收,形成文字報告。編制工藝操作使用手冊,培訓相關(guān)操作管理人員等工作。其中在調(diào)試運行階段要實行設(shè)計人員、工藝技術(shù)人員和經(jīng)驗豐富的操作人員三結(jié)合。即,對于計算方法及程控不合理的地方由軟件設(shè)計人員在試車時及時修正;工藝技術(shù)人員要配合軟件設(shè)計人員完成控制系統(tǒng)的優(yōu)化;有經(jīng)驗的操作人員提出^佳操作數(shù)據(jù)和各因素變化周期供工藝技術(shù)人員參考整定PID等參數(shù)。并且整定后的參數(shù)也要隨物料特性和熱媒特性的改變而及時修正。只有這樣才有可能使控制系統(tǒng)處于^好的運行狀態(tài),發(fā)揮出應有的功效。
綜合以上所述即形成該干燥機控制單元。
當多臺干燥機并列運行時可實現(xiàn)DCS控制并與工廠的總體控制系統(tǒng)相融合,實現(xiàn)集中監(jiān)視分散控制的目標。
4、經(jīng)濟效益和環(huán)保效益分析
實施干燥機自動控制技術(shù)后,干燥機運行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,熱量消耗下降。據(jù)有關(guān)資料計算,自動控制比人工操作所消耗的能源要低30%。年產(chǎn)3.5萬噸的輕鈣生產(chǎn)線,年節(jié)約動力煤為:
3.5萬噸×90公斤/噸鈣×30%/1000=0.0945萬噸
折價 0.0945×800元/噸=75.6萬元。
單臺干燥機控制系統(tǒng)投資約16萬元,則投資回收期為:
16 /(75.6/11)=2.32個月。即正常情況下不足三個月即可收回投資。
由于減少了用煤量,所以排放量自然減少,并且單臺機每年可節(jié)約資金七十多萬元。
四、結(jié)論
HYGL滾筒列管干燥機實施溫度、給料和出料自動控制,可以達到穩(wěn)定干燥機運行,保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低能源消耗的目標。該項目不僅有好的經(jīng)濟效益而且有很好的環(huán)保效益,值得在廣大用戶中推廣應用。